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某热电厂330MW机组AGC控制系统存在问题的分析与处理措施

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某热电厂330MW机组AGC控制系统存在问题

的分析与处理措施

1. 系统及设备概况

某电厂2号机组(330MW)采用SG-1176/17.5-M726型亚临界中间一次再热、单汽包自然循环、单炉膛π型布置、平衡通风的锅炉,制粉系统为冷一次风正压直吹式,采用C287-16.7/538/538型亚临界、一次中间再热,单轴、双缸双排汽、直接空冷供热凝汽式汽轮发电机组;DCS采用EDPF-NT系统。目前正在运行的2号能够投入协调控制系统,AGC控制方式下能够接受中调控制指令,完成负荷调整。

2. 问题的发生经过及处理 2.1 协调及AGC投运情况

2号机组在50%以上负荷时,机组能够投入协调控制(机组运行在CBF方式下),AGC投入自动。 2.2 问题发生经过

在负荷变化时,当AGC指令发生较大幅度增减(AGC指令信号存在不规则的较大幅度跳变)时,由于协调控制系统处于定压运行方式下,负荷指令迅速增减时,与负荷对应的压力不相匹配,运行人员对压力定值的调整也存在随意性,在负荷大幅度增减时,机前压力偏差过大(有时超过0.8Mpa);由于负荷定值修正参数调整不到位,在稳态时负荷控制存在较大的偏差(经常超过3MW)。 2.3 处理情况

在负荷增加时,协调控制系统能够通过锅炉主控实现燃料增加控制,由于燃烧系统滞后、压力定值与负荷不匹配,调门因负荷提高而必然开大,而此时运行人员为提高高负荷下的机前压力,也同时调高压力定值,致使压力偏差进一步加大,但随着负荷增加和燃料增加,压力能够稳定在高负荷要求的定值上,只是过

程较长;同样,在负荷降低过程中,同样造成压力偏差大;在负荷幅度变化较大时,运行人员要进行磨的启停操作。 2.4 对机组稳定运行的影响

由于AGC控制系统功能的不完善,影响机组稳定运行;协调控制系统运行在滑压方式,机组运行经济性差。

3. 原因分析

根据运行记录和历史趋势,并对AGC控制系统各功能组的逻辑检查和在线试验,发现造成AGC系统控制存在负荷和压力偏差的主要原因:

(1)机组运行在定压方式,压力定值与机组负荷对应关系未很好确定,运行人员随个人经验来调整,在负荷增减时,会带来额外的压力偏差。

(2)直吹式制粉系统的锅炉燃烧存在较大滞后现象,煤质改变对燃烧控制影响较大。

(3)AGC指令存在较大幅度跃变情况,这会凸显压力控制偏差大这一现象(参见附页)。

(4)一般地,通过压力偏差来修正负荷定值,即通过压力偏差微小改变来削弱负荷变化过程中压力偏差的增加,但参数调整必须适宜。

基于上述原因的分析,我们认为AGC控制系统存在压力和负荷偏差大且调节过程滞后现象。

4. 解决办法及建议

AGC信号稳定性差,协调控制系统中燃料控制和负荷控制需要进一步完善,需通过汽机性能试验获得较为精确的滑压运行曲线。

鉴于目前2号机组协调及AGC运行情况,在现有设备基础上,建议在以下几个方面做一些工作:

(1)热工专业人员与电气远动专业人员协同把中调传至RTU的AGC信号大幅度跳变问题查清并予以处理,从根本上解决负荷大幅度跃变问题。本机组对负荷小幅和连续变化适应性满足目前运行要求。

(2)经过汽机性能试验,获得适合本机组的滑压运行曲线,并将确认后的滑压运行曲线提供给热工专业,在负荷增减过程中,有效地减小动态调节过程中的压力偏差。

(3)动态调整压力偏差对负荷定值的修正参数已适当调整。当燃煤品质改变时,适当改变其基准值的修正系数;进一步优化燃烧控制子系统,使之适应较大的负荷变动。

某热电厂330MW机组AGC控制系统存在问题的分析与处理措施

某热电厂330MW机组AGC控制系统存在问题的分析与处理措施1.系统及设备概况某电厂2号机组(330MW)采用SG-1176/17.5-M726型亚临界中间一次再热、单汽包自然循环、单炉膛π型布置、平衡通风的锅炉,制粉系统为冷一次风正压直吹式,采用C287-16.7/538/538型亚临界、一次中间再热,单轴、双缸双排汽、直接空
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