好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

硫酸锌溶液深度净化除钴的现状与发展

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

硫酸锌溶液深度净化除钻的现状与发展

1概述

在湿法炼锌过程中,锌焙砂经过中性浸出所得 的硫酸锌溶液含有许多杂质,其中有电位较锌正的 杂质铜、镉、钻、碑、撲等,也有阴离子杂质氯、 氟等。这些杂质的存在对电解极为有害,如降低电 流效率、增加电能消耗,影响产品质量等。因此在 电解前必须对这种溶液进行净化,把有害杂质除至 允许含量。中性浸出所得上清液和净化后新液成分 要求各厂不完全一样,概括如表1所示。

随着电解法生产锌越来越多地被应用,硫酸锌 溶液的净化成为保证电解顺利进行的基本条件。为 了强化生产,而采用较高的电流密度,为此必须进 行深度净液,使溶液中各种杂质的含量尽可能降 低,以保证获得优质的电锌产品。

由于工业技术的发展,国外的很多电锌厂都不 同程度地实现机械化和自动化,机械化剥锌不仅省 去了繁重的体力劳动,而且还大大地提高了劳动生 产率,然而实现了机械化剥锌的基本保证是析出的 锌具有光滑平整的表面和一定的厚度,要获得这样 的析出锌也要求对硫酸锌溶液进行深度净化,使杂 质含量降到足够低的程度,以满足生产的要求。

由于热酸浸出的普遍采用,深度净化显得更为 重要,由此看来,硫酸锌溶液的深度净化,对电锌 生产起着非常重要的作用,因此国内外近年对深度 净液都十分重视,作了大量的试验研究工作,有的 已应用于大规模生产。

表1中性上清液和净化后新液要求成分

元 素

中性上清液

Zn Cu Cd As Sb

130?150/ (g,L、 )

240 ?420 460-680 0.18-0.36 0.30-0.40 0.20-0.50 20-70 10-35 1 ~7 50 ~ 100 100-300 3 000 - 6 000 50-70

净化后新液 130 ~ 150/ (g-L-1)

0.2-0.5 1 ~7 0.06-0.2 0.05 ~ 0.1 0.05 ~ 0.1 0.1~ 0.5 0.2-0.6 1 ~5 50 ~ 100 100 - 300 3 000 ~ 6 000 40-50

液/ (mg-lZ )

Ge

Ni Co Fe F Cl Mn SiO.

铜量不足,氧 化作用不彻底,除钻效率低;铜量过多又增加黄药 消耗。因此,溶液中铜离子的含量应根据该溶液中 钻离子的含量及黄药的加入量而确定。

黄药除钻的技术条件如表2所示。

表2黄药除钻的技术条件 Tab. 2 Technical conditions for cobalt removal with xanthate 亠 温度 顺序 /r 一次净化50-60 二次净化40-50 时间 /min 20 30 pH值 5.0± 5.0± 添加剂用量 /(邸-) 锌粉,4 黄药0.5,胆矶 0.03, 净化目的 除 Cu Cd 除Co

黄药除钻的净化效果如表3所示。

由于黄药除钻及锌粉置换除铜镉都须在较低的 温度下进行,因此蒸气单耗低是该流程的一个显著 优点。然

而由于杂质镣离子在黄药除钻过程中难以 一起除去,同时在一次加锌粉除铜镉工序中温度不 高,因此,除镣效果较差,这样必然引起电解液中 镣离子的积累,在电解过程中周期性地出现镣的 “烧板”现象。另外,该流程对杂质碑和飾去除率 也不高,将严重影响锌电积电流效率的提高。而且2硫酸锌溶液深度净化除钻的方法

目前国内外湿法炼锌厂采用除钻的方法归纳起 来有二类,一类是采用特殊的化学试剂(如黄药, a-亚硝基蔡酚)沉钻法,另一类是添加碑盐、 曾盐和锡盐等作活化剂的锌粉或合金锌粉置换除钻 法,现分述如下。 2.1黄药除钻

黄药除钻所用试剂一黄药乃是一种黄酸盐,系 一种有机物质,其分子式有JHgOCSSK、 C2H5OCSSK、GH^CSSNa、GHsOCSSNa 等。用黄 药除钻的基本化学过程是利用氧化剂将硫酸锌溶液 中的二价钻氧化成三价钻,然后形成三价钻的黄酸 盐沉淀而将钻除去。常用的氧化剂有Cu2+、Fe使三价黄酸钻形成复黄酸盐。其中反应 式为:

4KC4HgOCSS + 2CUSO4 = Cu2 (JHgOCSS)? + 2K2SO4+ (CLJHQOCSS- )2 (1) 此复黄酸盐又使二价黄酸钻氧化为三价黄酸钻,其 反应式为:

CO^ZQJHQOCSS- =CO (C^HgOCSS), …… (2) 2Co ( JHgOCSS )2 + ( QtHgOCSS- )2 = 2Co (COCSS* (3) 由于黄药有被酸分解的特性,当pH值低于 5.0时,黄药的消耗增大,除钻效率降低。因为黄 药发生如下分解反应: SNa OC2H5 SH

= CSz +C2H5OH

OQHs 由此可知,在酸性和微酸性溶液中用黄药除钻均不 利,因此除钻pH值以5.5~5.6为宜。

温度过高会使黄药分解而增加黄药消耗和降低 除钻率,同时还引起较大的蒸发损失,影响工人健 康。若温度过低则会降低除钻的化学反应速度,因 而影响除钻效率。所以除钻时的操作温度以35 ~ 45龙为宜。

除钻前溶液含镉愈少愈好,因为有镉存在会形 成黄酸镉沉淀,增加黄药消耗。因此除钻前的溶液 含镉量应控制在2 ~5mg/L,对除钻才不会产生不 利影响。另外,除钻时加硫酸铜在于使二价钻氧化 成三价钻,形成三价黄酸钻沉淀。若

3 +

和KMn()4等。CL?+离子的作用在于使黄酸盐离子 氧化成能促

/

+ H+ =Na+ +S = C

四氏

SH

黄药又易发岀臭味,恶化了工作环境,为此,沈阳盐加锌粉置换除钻,并且国外基本上不采用黄药除 冶炼厂和株洲冶炼厂均先后改黄药除钻为碑盐或歸钻工艺。

表3黄药除钻的净化指标(新液)

Ni 1.5-2.0 2.8 1.0 1.5

Ge 0.02-0.05 0.05 - 0.1

厂名 ------------------------------------------------------------------------------------

Cu Cd Co As Sb 株洲冶炼厂 沈阳冶炼厂 开封冶炼厂 商洛冶炼厂

0.2 ?0.3

- 0.3 0.2

1 ~5 <7 1.5 2.0

0.2~0.8 <3 1.8 1.5

0.18~ 0.36 <0.2 - 0.06

0.2 ?0.3 <0.2 - 0.10

2.2 a-亚硝基-[3-薬酚除钻

采用特殊化学试剂除钻,国外也有用a-亚硝 薑<3-荼酚除钻的。其沉钻原理和工艺流程与黄药 除钻法类似,即该法除钻是以钻试剂(a-亚硝晝 (3-棊酚)沉淀溶液中的钻。沉钻在弱酸性溶液中进 行,故加试剂前溶液必须酸化至含硫酸0.5 g/Lo 另外,钻试剂亦与铜、镉、铁等形成化合物,所以 除钻也要在除铜、镉之后进行,以免过多地消耗试 剂。为强化反应的进行,溶液净化时应加热到50 ~60t,试剂量与钻量之比为13~15:1。

该法的优点是除钻反应快,而且效果好。但该 法除钻时有部分沉淀物呈胶体状,很难完全除去; 并且除钻后的溶液中残留有亚硝基化合物,需要加 入锌粉搅拌破坏或采用活性炭吸附残留的亚硝基化 合物,此外,该试剂价格昂贵,不经济。 2.3碑盐除钻

关于用神盐净液除钻的机理,国外已有学者进 行研究,Goto根据他的试验结果,提出如下碑盐净 液除钻反应: 腿。3 + 12H+ + 12e = 2ASH3 + 3H2O Co +2e=Co 2H + 2e = H2

在微电池的锌极上发生:5Zn- 10e = 5Zn+ 5/2Zn +

Lawson和Nhan研究了碑盐净液除钻的动力学,认 为除钻总反应为: 2HASO2 + 2Co + 6H+ + 5Zn = 2CoAs + 5Zn + 4H2O (< 801C)

根据以上研究,人们普遍认为,碎盐净液除钻的反 应机理是在锌粉存在条件下,形成神化結,使沉积 物中钻的电位变正,提高了锌粉置换除钻的热力学 推动力,从而使整个化学反应顺利进行。

影响碑盐净液除钻的因素有温度、溶液pH 值、溶液铜离子浓度、膈。3加入方式等。

净化液温度越高,除钻反应速度越快。这是因 为温度改变钻离子的电化析出电位,温度高,钻离 子电化析出电位降低,因而除钻效率高。若温度 低,不仅影响除杂质的程度,而且还增加锌粉耗量 和延长净化时间。所以,要想实现深度净化,除钻 温度应控制在80 - 85to

根据前述,碑盐净液除钻过程有氢离子参加, 这说明沉钻反应在低pH值下进行是有利的。溶液 pH值过高会造成碱式硫酸锌在锌粉表面上沉积,阻 碍除钻反应的进行,而且有可能把锌粉与沉淀的钻 镉开,造成钻的反溶。因此,大多数湿法炼锌厂在 净化除钻之前先用废电解液将溶液净化,使溶液的 pH值保持在3.5 ~ 4.0之间,然后再进行除钻作业。

试验和生产实践都证明,溶液中铜离子的存在 有利于除钻反应的进行。所以神盐除钻一般要加入 硫酸铜,以保证溶液中有一定浓度的铜离子。

传统的坤盐净液除钻法是先将 &。3溶解在热 碱(NaOH)水中,使固体变成亚神酸钠溶 液,然后与锌粉一起加入净液罐中。近年来,一些 厂家改变了这种做法,将 用热水浆化后直接 加入净液罐内,即省去原来用于溶解膈以的烧 碱,又不影响除钻效果。

AS2O3在25龙、In?水中可溶解20 kgo pH值 在0~ 5范围内,&。3溶解后的形态为亚碑酸。把 AS2O3先在碱水中制成亚珅酸钠形式加入,由于净 液罐内溶液的pH值在2 ~ 5之间,亚碑酸根也会转 变成亚碑酸HAS203O即上述两种形式加入,最后

2+

2+

2

2 +

+2+

Fugleberg等人认为神盐净液除钻的反应为: Co + AS + 5/2Zn = CoAs

2+3+

三价碑在溶液中的形态都是一样的。因此,除钻效 果基本相同。

碑盐净液除钻的技术条件如表4所示。

表4碑盐净液除钻的技术条件

Tab. 4 顺序 Technical conditions fbr cobalt removal with arsenic salts 温度 /r 时间 / min pH值 添加剂用量 /(g?L-) AS2O30.14, NaOH).04, Zn 粉 3 胆矶0.08 Zn 粉 1.2 净化目的 一次净化 45-55 20 5.2土 除钻、 镉、铜 除复溶镉 二次净化 4O~5O 60 5.0±

碑盐净液除钻的净化效果如表5所示。

由表5可知,采用碑盐加锌粉置换除钻工艺, 主要在国外应用,而且国外对硫酸锌溶液的净化程 度都比较深,即净化后液杂质允许含量均比较低。

目前国内外采用碑盐净液除钻的单位有沈阳冶 炼厂、西德鲁尔电锌厂、加拿大埃克斯塔尔电锌 厂、日本秋田锌厂和澳大利亚的皮里港电锌厂等。 用碑盐代替黄药净液除钻,可节省由粮食制成的黄 药,同时还可深度净化除去某些杂质,从而改善锌 电解过程。但该流程的不足之处在于净化所得铜、 镉、钻渣的处理比较困难,镉、钻不能分开回收, 钻随镉铜渣进入镉处理工序,所得贫镉液需除钻后 方可返回锌系统,造成了钻的往复和损失及镉生产 工艺流程的复杂性。另外,三氧化二碑给环境带来 严重影响,产生剧毒的碑化氢气体,若防护不好, 直接威胁着净液及镉工序操作人员的安全。而残留 在渣中的碑随铜渣进入铜系统,留下后患。因此, 国内外冶金工作者都在探索新的活化剂,目前,大 多数湿法炼锌厂均采用歸盐代替碑盐作为净液除钻 添加剂。

表5碑盐净液除钻的净化指标

Tab. 5 Purification results for cobalt removal with arsenic

厂名 Cu 沈阳冶炼厂 西德鲁尔锌厂 净化后液杂质允许含量/ (mg?L-) Cd 2 <0.28 Co 1 ~2 0.1 ~0.2 <0.2 0.1 0.8 Ni 0.5 0.05-0.15 As 0.061 <0.02 Sb <0.1 - Ge - - Fe 10 25 15 18 0.5 <0.: 2 加拿大埃克斯 塔尔电锌厂 日本秋田电锌厂 澳大利亚皮里 港电锌厂 <0.01 - U.U1 - 0.01 - 微 - 0.1 0.2 tzTTTO U.UZ U.U1 表6 一次净化的技术条件 Tab. 6 Technical conditions for primary purification 温度 时间 流程 表7二次净化的技术条件 Tab. 7 Technical conditions for secondary purification 添加剂用量 pH值 净化目的 温度 时间 流程 添加剂用量 pH值 /°C. 40 - 50 /min / (g?L~) 胆矶0.2, /°C 80 ~ 90 / min /(g?L-) 酒石酸镑钾 净化目的 A 60 5.2± 锌粉2 酒石酸镣钾 除铜、镉 A 120 5.0± 除钻、镣 0.02,锌粉 1.2 胆矶0.04, 除复溶镉 除铜、 镉、钻 B 80-90 90 5.4± 0.003,锌粉 3 B 40 - 50 60 5.0± 锌粉1

2.4铺盐净液除钻 关于锦盐净液除钻的流程有两种,一种是先低 温除铜镉,再高温除钻镣, 另一种是先高温除钻保

铜镉, 再低温除残镉 O 歸盐净液除钻的一次净化和二次净化的技术条 件分别如表6和7所示。 表8列举了国内外有关厂家硫酸锌溶液净化指所允许的杂质含量较低,这有利于得到优质的电标。由表8可知,国外对硫酸锌溶液深度净化后液锌。

表8硫酸锌溶液净化指标(新液)

Tab. 8 Purification results of fresh zinc sulphate solution 全分析结果/ (mg-L-) 厂名 Cu Cd Co As Sb Ni Ge 一段低温除镉、铜, 二美国 Burtles rile厂 <0.1 2.3 0.7 <0.01 0.012 0.3 <0.01 段80?90Y,锐 粉锌粉除钻等。 比利时 Bulen 厂 一段除铜、镉,二 段70<0.2 2 0.25 <0.09 0.10 <0.01 <0.01 ?75Y,锐粉, 锌粉除钻等。 一段50P除铜、镉, 二0.2 1 1 0.02 0,02 0.05 0.02 段 80 ~ 85X, S^O,,锌粉除钻。 - 净化方法 比利时 Overplet 厂 会东铅锌厂 0.2 ?0.35 0.9-2.7 0.3 ?0,6 0.06 0.10-0.17 0.12-0.48 0.036 一段80 ~ 85丁稀盐, 锌粉除钻,二段40 -sor除镉。 一段50~60r除铜、 西北铅锌厂 <0.2 <2 1.5 <0.01 <0.1 <0.01 <0.02 镉,二段80 ~ 85龙 SbA锌粉除钻。 水口山矿务局 0.2 1 1.8 0.000 1 - 0.5 0.000 5 一段高温sor,二 段 45 ~ 50%:。 一段低温除铜、镉, 柳州锌品厂 0.1 t.O 0.061 0.02 0.1 0.04 二段Zn-Sb-Pb活性 锌粉除钻。

表9列出了国内外有关电锌厂采用镣盐除钻的 概况。国内外采用鏡盐作活化剂的厂家远远多于用 神盐作活化剂的厂家。这说明用镣盐作活化剂是硫 酸锌溶液深度净化除钻的一个发展方向。 2.5锡盐净液除钻

采用砒霜、镣盐或併粉作添加剂除钻,由于某 些添加剂本身就是剧毒物质,同时在生产过程中又 易产生剧毒气体,严重地污染环境,危害工作人员 的身体健康;又由于其操作温度高(85~95Y)及 作业时间长,将大大增加能量消耗。而采用黄药除 钻,除钻效果不理想,并且对碑、锐、镣及错等杂 质的去除效果差。日本、朝鲜及澳大利亚等国的某 些电锌厂采用a-亚硝基-B蔡酚除钻。其除钻效果 虽然比较好,但此添加剂的残余物却对后继的电解 过程带来有害的影响。为此,国内有人对含锡或 锡、铜的新型锌粉添加剂进行了初步的研究。结果 表明,新型锌粉中的锡含量为溶液中

硫酸锌溶液深度净化除钴的现状与发展

硫酸锌溶液深度净化除钻的现状与发展1概述在湿法炼锌过程中,锌焙砂经过中性浸出所得的硫酸锌溶液含有许多杂质,其中有电位较锌正的杂质铜、镉、钻、碑、撲等,也有阴离子杂质氯、氟等。这些杂质的存在对电解极为有害,如降低电流效率、增加电能消耗,影响产品质量等。因此在电解前必须对这种溶液进行净化,把有害杂质除至允许含量。中性
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
17e1o5l9o59bpag891bi6tck19hpxv003gt
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享